@techreport{oai:jaxa.repo.nii.ac.jp:00002227, author = {渡邉, 光男 and 長谷川, 敏 and 島垣, 満 and 橋本, 知之 and 中村, 憲明 and 永浦, 克司 and 吉田, 義樹 and Watanabe, Mitsuo and Hasegawa, Satoshi and Shimagaki, Mitsuru and Hashimoto, Tomoyuki and Nakamura, Noriaki and Nagaura, Katsuji and Yoshida, Yoshiki}, month = {Feb}, note = {LE-7液体酸素ターボポンプ開発の初期段階において、軸の回転速度よりもわずかに速い(軸の回転速度の約1.1〜1.3倍)回転非同期の軸振動が現れたが、インデューサ入口部のケーシング形状を変更することによりほぼ完全に抑制することができた。液体水素ターボポンプでも旋回キャビテーションによりインデューサが疲労破壊を起こしたことが、H-2ロケット8号機のLE-7エンジントラブルの原因のひとつとされた。インデューサに発生するキャビテーションに起因する不安定現象の解明に資するため、インデューサ入口流れを高速度ビデオ、PIV(Particle Image Velocimetry)により可視化しその検証を行った。, Cavitation fluctuations that cause detrimental turbopump shaft vibrations are a very serious problem in the development of rocket turbopump inducers. Rotating cavitation and cavitation surge are typical causes. This report presents visual observations of the inlet flow and cavitation pattern in front of the inducer using high-speed video or PIV (Particle Image Velocimetry) and observations of the shaft vibration that was experienced during development of several rocket turbopump inducers., 資料番号: AA0063321000, レポート番号: JAXA-RR-06-008}, title = {ロケットポンプ用インデューサに発生するキャビテーション振動の可視化による検証}, year = {2007} }