@techreport{oai:jaxa.repo.nii.ac.jp:00039832, author = {吉富, 進 and 名木, 稔 and 鮫島, 浩人 and 石川, 正道 and 石井, 伸也 and 御所園, 利美 and 松本, 浩明 and Yoshitomi, Susumu and Naki, Minoru and Samejima, Hirohito and Ishikawa, Masamichi and Ishii, Shinya and Goshozono, Toshimi and Matsumoto, Hiroaki}, month = {Jan}, note = {1991年2月に実施したパラボリックフライト実験で、箱型液体容器中の気泡の移動を研究した。気泡の移動を起こすメカニズムは2つ考えられる。液体容器の衝撃加震と音響放射圧勾配である。後者では気泡が音響圧の節の方向に移動することが観察された。生じた並進速度は約2mm/sであった。この実験では、ピエゾ加震器、音響トランスジューサおよび自動気泡注入器の機能は良好であったが、一定のピストン速度に対して、気泡の直径は0mmから1.5mmの間に分散した。この理由はマイクロGに投入されるとき、圧力ヘッドが過剰となること、また気泡の注入針の内部に毛管現象が発生することによる。実験の結果により、これらの機器を改良し、TR-1A(宇宙実験用小型ロケット)による次の実験で使用することになる。, The bubble migration in rectangular fluid container has been studied in the parabolic flight in February 1991. Two mechanisms to make a bubble motion are considered: impulsive shaking of the fluid container and acoustic radiation pressure gradient. Bubble movement toward the acoustic pressure node has been observed in the latter case. The resulting translation velocity is approximately 2 mm/sec. In this experiment, the piezo-electric shaker, acoustic transducer, and the automatic bubble injection system in function well, but bubble radii are scattered ranged 0 mm-1.5 mm to a constant piston insertion. This is because of an excess pressure head during the entry phase of a micro g flight and a capillary effect inside of the injection needle. These experimental results improve the equipment which may be employed in the upcoming TR (Test Rocket)-1A sounding rocket missions experiments., 資料番号: AA0000737003, レポート番号: NASDA-TMR-960020}, title = {小型ロケット実験要素試作試験:微小重力下における気泡のダイナミックス}, year = {1997} }