Item type |
テクニカルレポート / Technical Report(1) |
公開日 |
2015-03-26 |
タイトル |
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タイトル |
ファンエンジンFJR710による円筒吸入消音ダクトの実機試験 |
言語 |
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言語 |
jpn |
資源タイプ |
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資源タイプ識別子 |
http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh |
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資源タイプ |
technical report |
著者 |
渡辺, 実
鳥崎, 忠雄
武田, 克己
小林, 紘
関根, 静雄
中山, 晋
吉田, 晃
越沼, 威
松田, 幸雄
WATANABE, Minoru
TORISAKI, Tadao
TAKEDA, Katsumi
KOBAYASHI, Hiroshi
SEKINE, Shizuo
NAKAYAMA, Susumu
YOSHIDA, Akira
KOSHINUMA, Takeshi
MATSUDA, Yukio
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著者所属 |
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航空宇宙技術研究所航空機公害研究グループ |
著者所属 |
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航空宇宙技術研究所航空機公害研究グループ |
著者所属 |
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航空宇宙技術研究所航空機公害研究グループ |
著者所属 |
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航空宇宙技術研究所航空機公害研究グループ |
著者所属 |
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航空宇宙技術研究所原動機部 |
著者所属 |
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航空宇宙技術研究所原動機部 |
著者所属 |
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航空宇宙技術研究所原動機部 |
著者所属 |
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航空宇宙技術研究所原動機部 |
著者所属 |
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航空宇宙技術研究所原動機部 |
出版者 |
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出版者 |
航空宇宙技術研究所 |
出版者(英) |
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出版者 |
National Aerospace Laboratory(NAL) |
書誌情報 |
航空宇宙技術研究所資料
en : Technical Memorandum of National Aerospace Laboratory
巻 321,
p. 22,
発行日 1976-11
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抄録(英) |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
Cylindrical inlet noise suppressors for a high-bypass-ratio turbofan engine (FJR710/ 10 ) were tested. Perceived noise level attenuations obtained due to the suppressors were 10 PNdB for simulated approach conditions. Sound power attenuation spectra obtained by an insertion loss technique using far-field measurements also showed a maximum peak attenuation of 10 dB. Degradations of aerodynamic performance caused by the inlet noise suppres- sors were smaller than the experimental errors. |
ISSN |
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収録物識別子タイプ |
ISSN |
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収録物識別子 |
0452-2982 |
書誌レコードID |
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収録物識別子タイプ |
NCID |
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収録物識別子 |
AN00314334 |
資料番号 |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
資料番号: NALTM0321000 |
レポート番号 |
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内容記述タイプ |
Other |
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内容記述 |
レポート番号: NAL TM-321 |